所屬欄目:工業設計論文 發布日期:2020-07-28 09:32 熱度:
在汽車零部件加工制造過程中,為了確保金屬加工液具備穩定的潤滑、冷卻、防銹、滲透及防腐敗劣化等各種性能,設計產品配方時候加入各種對應用途的表面活性劑和微量殺菌劑。這些金屬加工液和純水以一定的比例在生產過程中使用,并產生了大量成分復雜的工業廢水,含油量高達5%~10%,難以用傳統生物方法直接進行處理,需要進行預先除油,再進行生化降解[1]。目前除油廢水處理工藝多采用物理除油和化學除油,且以化學混凝式處理工藝為主[2]。但是這種方法,需要添加化學藥劑,產生大量化學污泥,形成二次污染。超濾法具有去除率高,出水水質穩定,受原水含油量影響小,不額外產生化學污泥等優點,逐漸用于含油廢水的處理工藝中[3]。某汽車零部件企業針對含油工業廢水特點,采用超濾除油工藝。先采用預處理去除固體雜質及磁性物質,防止劃破超濾膜,并采用油水分離器去除表面浮油和分散油,再采用二氧化鋯-二氧化鈦無機陶瓷超濾膜去除乳化油,出水石油類含量<10mg/L,COD去除率34%,提高了廢水的可生化性。后續根據水量少且水質波動大的情況采用了SBR工藝,去除水中有機物。
1廢水水質水量及處理要求
1.1廢水來源及水質、水量
廢水主要來自車間汽車零部件加工以及清洗廢水,含有多種金屬加工液(包括切削液,磨削液,乳化液,防銹油等)。廢水水量為30t/月。
1.2處理要求
廢水經過工廠廢水站處理后,排入市政管網,流入市政污水廠進行二次處理。廢水站出水指標需滿足《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962—2015),A級標準。進出水設計要求如表1所示。
2改造前工藝流程
車間產生的廢水,先經過帶磁輥的紙帶過濾器,磁輥截留廢鐵屑等磁性物質,300μm紙帶截留大顆粒固體雜質,防止劃破超濾膜,之后進入收集罐暫存。收集罐上設置管狀撇油器,收集表面浮油。等收集罐液位達到80%,以低流速0.8m3/h緩慢泵入兩段式斜板油水分離器,廢油通過多層斜板,緩慢上浮至表面去除,廢水從底部流過,進入超濾系統。超濾系統通過根據粒徑大小不同分離乳化油及大分子,出水含油量<10mg/L,濃縮液回流至工作罐不斷循環濃縮。當超濾濃縮液倍數為14倍時,超濾進入清洗階段。采用堿-酸-堿清洗,清洗后的廢水排入收集罐,導致廢水pH為10~11,呈現強堿性,再次進行處理。超濾出水打入SBR,進行生物處理,SBR出水進入除磷水罐,通過化學反應去除廢水中的SS、COD和磷。出水再進入砂濾,進一步過濾SS,最終出水排入清水罐,通過在線監測,合格則進入市政管網,不合格則直接排入應急水罐,重新處理。
3原廢水處理工藝及存在問題
廢水站設計為純工業廢水,水量9m3/d,但是企業停止擴建,導致實際排放廢水量為2m3/d,水量較小,水質波動大,進水營養比例失衡。運行中出現以下幾個問題。(1)廢水儲存時間過長,水質腐敗,造成超濾堵塞,難以清洗。(2)廢水中含有大量酸堿及表面活性劑,造成生物池進水pH過高,并產生大量泡沫,廢水外溢,抑制細菌活性。(3)水量不足,SBR中的生物營養不足且比例失衡,細菌菌群失調,造成出水水質超標。為了最大化利用現有廢水處理設施,降低建設費用,提高處理效率,必須對現有工藝進行技術改造。
4工藝改造措施
(1)增加攪拌。在原水收集罐和中間水罐增加攪拌,防止水質腐化產生大量微生物及膠體,堵塞超濾。(2)增加中間水罐的pH調節設備。通過對生物池前的中間水罐進行改造,增設pH調節設備,消除廢水酸堿中和對生物池造成的不利影響。防止大量酸堿泄露,直接進入生物池,殺死細菌。(3)增加超濾前置布袋過濾器,改變清洗方法,防止超濾膜堵塞。超濾系統選用二氧化鋯-二氧化鈦陶瓷膜,孔徑0.12μm,23通道,設計通量為1.5m3/h。之前為節省成本,預處理選擇了油水分離器,替代三相分離機,造成油水分離器出水攜帶少量浮油及膠體,造成超濾堵塞,需要進行改造。首先增加0.5μm布袋過濾器,攔截膠體及大分子顆粒。其次在堿洗中增加超濾特效清洗劑,每次堿洗、酸洗都延長浸泡時間24h,經過檢驗,超濾清洗后即可恢復原通量[4]。(4)向SBR中投加營養劑及新鮮污泥,均衡進水營養。由于車間產生的廢水幾乎不含磷,這就造成進水營養不均衡。每周檢測進水,根據100:5:1的比例來投加葡萄糖、尿素和磷酸二氫鉀進行補充營養。由于進水中含各種化學物質,抑制硝化細菌的生長,需要冬天添加占原污泥量5%的硝化污泥,硝化污泥來自市政污水廠的回流污泥,經過十天培養馴化后,加入原先SBR系統中,使得污泥濃度在5000mg/L,大大提高污泥脫氮效果。(5)改變SBR運行模式。SBR在攪拌300min、曝氣600min、沉降200min基礎上,分割成攪拌200min,曝氣400min,攪拌200min,曝氣100min,沉降200min,在一個批次運行過程中,有兩次攪拌及曝氣。曝氣時溶氧量控制在2~6mg/L,pH7.5~8.0之間,溫度在20~30℃之間,污泥量控制在5000mg/L。通過間斷曝氣、攪拌,增加各種細菌活性,提高脫氮效率。(6)增加應急罐回流到生物池的管道。改造前,應急罐的回流管道直接連接到收集罐,廢水需要再次處理。但是后期運行發現,排入應急罐的廢水基本不含油,回流到前端再次處理,增加了超濾負荷,因此改造后增加回流到生物池的管道,應急罐出水可以直接進生物池再次處理。
5主要構筑物及設計參數
廢水處理運行控制系統采用SiemensWinCCV7.4的PLC系統進行全自動化運行控制,節省人力,精準運行,并輔助設計手動操作,便于系統出現故障時手動調節。此外,系統還設置正常運行模式以及休假運行模式,應對工廠長時間休假,或者水量不足,造成系統停機。主要構筑物參數如表2所示。
6運行效果分析
各處理單元實際運行效果如表3所示。改造后,生物前處理過程對COD和氨氮的去除效率增加,pH數值下降,酸的消耗量減少。SBR的對COD去除效果基本沒變化,對氨氮去除效果增強。此外,改造后SBR的泡沫量大幅減少,沒有再出現泡沫溢出罐體的現象。
7經濟效益分析
該項目總投資為600萬元,設計運行壽命30年。工藝運行費用主要包括電費、水費、壓縮空氣費、藥劑費、濃縮廢油及污泥危廢處置費等。按照實際工程處理水量3m3/d計,該項目裝機功率78kW,運行功率52.4kW,月耗電量為487kWh/d,電價以0.6元/kW計,電費為10.6萬元/a;投加酸、堿、絮凝劑等的費用為3.6萬元/a,站房工人1人,人工費為5.4萬元/a;維保費用為3萬元/a,污泥產生量為4.2t,污泥委外處置市場價格為5000元/t,年處置費用為2.1萬元;濃縮含油廢水產生量為17.5t,濃縮含油廢水委外處置市場價格為3900元/t,年處置費用為6.8萬元。年度運行費用為35.8萬元。在未建設廢水站之前,工業廢水作為危險廢物委外處理,年產生量為350t,委外處置市場價為3900元/t,總共137萬元,則年度節約費用為100萬元,投資回報為6年。該工業廢水處理項目得到了良好的經濟效益。
8結語
針對水量較少,成分復雜且水質波動大的含油工業廢水,需要提高前處理工藝處理效果,增加曝氣或攪拌,均勻水質,防止腐化,減少對生物系統的沖擊。超濾膜對乳化油的去除效率為99.8%,且出水水質穩定不受前端含油量波動,含油量小于10mg/L,提高了廢水的可生化性。但是超濾膜需要定期進行化學清洗,并且清洗水需要再次處理,如果進水量過低則造成含氮量、pH升高,需要在生物池前端調節pH,增加碳源。
參考文獻
[1]徐德志,相波,邵建穎,等.膜技術在工業廢水處理中的應用研究進展[J].工業水處理,2006(4):1-4.
[2]陳平,王晨,劉明偉,等.含油廢水處理技術的研究進展[J].當代化工,2016(6):1286-1288.
[3]劉宇,趙炳諺,曹海燕,等.膜分離技術在含油工業廢水處理過程中的應用[J].山東化工,2019(18):246-247.
[4]呂東偉,劉乾亮,張濤,等.超濾陶瓷膜處理乳化油廢水的抗污染性能研究[J].中國給水排水,2018(9):111-115.
《陶瓷超濾膜在含油廢水處理的應用》來源:《節能》,作者:賈秀粉 郭赟 孫霞
文章標題:陶瓷超濾膜在含油廢水處理的應用
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