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煤機設備減速器漏油原因分析及改進措施

所屬欄目:礦業(yè)論文 發(fā)布日期:2021-02-08 10:53 熱度:

   減速器作為煤礦機械設備的核心傳動部件,其質量直接影響著煤機設備的可靠性和工作效率。 本文針對減速器漏油故障,分析密封類型,找出主要原因,并提出改進措施。

煤機設備減速器漏油原因分析及改進措施

  1 煤機設備減速器密封的分類

  煤機設備常用減速器密封有靜密封和動密封 2 種,其中靜密封包括端面涂抹密封膠密封和非金屬密封,非金屬密封有 O 形圈密封、耐油石棉墊、橡膠墊圈密封等;動密封包括骨架密封和浮動密封 2 種,一般輸入高速端采用骨架密封,輸出低速端采用浮動密封,如圖 1 所示。

  2 減速器漏油故障原因分析及解決措施

  從連續(xù)采煤機、掘錨機、梭車等多種煤機設備的截割減速器、裝載減速器、運輸減速器漏油故障深入分析,總結出減速器漏油的基本原因為密封老化、密封關聯(lián)件質量差、結構設計不合理和裝配工藝不規(guī)范等。結合減速器漏油故障的原因,將減速器配件從前期設計、材料選擇、加工制造、熱處理、加工工藝控制到裝配服務等進行生命全周期分析,找出減少減速器漏油的對策。

  (1)密封件的質量因煤礦工況的特殊性,密封長期處于粉塵、水等堿性腐蝕性環(huán)境中,加快了密封的老化。如果不按期更換密封,輕則出現(xiàn)減速器漏油現(xiàn)象,污染了環(huán)境,浪費油脂;重則導致減速器軸承、齒輪等關鍵部件缺少潤滑,出現(xiàn)加速磨損、膠合現(xiàn)象。研究成果表明,密封的形式、結構參數(shù)、材質依然是密封泄漏的關鍵因素,但是目前國內對密封的研究還比較少,產品質量與國外相比還存在一定的差距。在煤機設備維修中,為避免密封自身原因引起的減速器漏油, 盡量采用進口密封或者質量可靠的密封替換。 同時應該注意的是密封在運輸過程中要防護得當,防止磕碰、劃傷,尤其是浮動密封的金屬密封面。另外,定期更換密封也是避免密封老化的一個措施。

  (2)密封關聯(lián)件的質量

  密封關聯(lián)件是指安裝密封時相關聯(lián)的零部件,如骨架密封安裝軸或軸套、O 形圈安裝軸或孔、浮封安裝座等。 常見的關聯(lián)件質量問題導致的漏油:① 一般骨架密封安裝軸或軸套的基本壽命為 1 a,但是因骨架密封安裝位置表面硬度較低,不耐磨,使用 30 d 左右就會出現(xiàn)劃痕;②密封安裝軸有毛刺或有尖銳的棱角,使得密封在安裝過程中出現(xiàn)劃傷;③浮封座安裝到位后,未能保證 A 間隙公差在對應浮封的公差范圍內。

  動密封關聯(lián)件漏油問題的應對措施如表 1 所示。高速輸入軸處骨架密封一般安裝于軸或軸套上,因為軸或軸套的表面粗糙度對油封正常使用有非常關鍵的作用,一般骨架密封安裝位置的粗糙度不得大于 Ra3.2、小于 Ra0.8;從骨架密封中通過的軸/軸套配合區(qū)域,應棱角倒鈍,去除毛刺飛邊,不得有點蝕、生銹現(xiàn)象;為提高軸/軸套的使用壽命,建議選用合適的材料并對其進行熱處理,提高材料表層耐磨性,如中速重載軸選用 40CrMnMo,表面高頻淬火,硬度 HRC49~55,硬層深度 2~3 mm,表面鍍鉻。 浮動密封的浮封座安裝到位后保證 A 間隙公差在對應浮封的公差范圍內,浮封座安裝示意圖如圖 2 所示。

  采用 O 形圈密封的 O 形槽 (包括內徑靜密封、外徑靜密封和端面靜密封), 建議 O 形槽的設計尺寸(槽寬、軸徑、孔徑)應按照對應規(guī)格 O 形圈的標準要求選擇(如 JOY 設備 O 形槽規(guī)格按照美國標準設計),O 形圈安裝關聯(lián)面粗糙度為 Ra0.8~3.2,周邊圓角過渡,不得有尖棱、毛刺。依靠密封膠密封的聯(lián)接面,建議聯(lián)接面粗糙度為 Ra0.8~3.2。

  (3)結構設計煤機設備常處于腐蝕性強、粉塵較大的環(huán)境中,若對其工況欠缺了解, 就會存在結構設計不合理的情況,如某煤機設備的裝載減速器,該減速器長期處于煤泥環(huán)境中,其輸出端只設置 1 個骨架密封,無防塵裝置,導致煤泥長期浸泡密封件,加速了骨架密封的老化。 文獻[2]結合使用工況分析了連續(xù)采煤機刮板運輸部減速器輸出端漏油的原因,并提出了改進措施,很好地解決了該類問題。

  (4)裝配工藝密封的正確裝配也是避免減速器漏油的一個重要手段,若密封組件裝配時操作不規(guī)范,導致機械密封在工作時無法形成初始油膜,導致密封環(huán)磨損嚴重并發(fā)生漏油故障。規(guī)范的操作工藝流程、規(guī)范的裝配操作方法是控制機械密封漏油故障的關鍵。因此,在裝配環(huán)節(jié)應該嚴格按照裝配工藝執(zhí)行,確保任何一個工藝環(huán)節(jié)都能夠控制到位,比如安裝前處理密封關聯(lián)件的毛刺,安裝時注意骨架封的方向,正確調整浮動密封 A 的公差范圍等。

  3 結語

  分析了煤機設備減速器密封的種類,找出了減速器漏油的原因,包括密封的老化、密封關聯(lián)件質量差、結構設計不合理和裝配工藝不規(guī)范四個方面。結合多年煤機設備大修經驗,提出了解決減速器漏油問題的措施,為后續(xù)的煤機設備的大修提供理論指導和借鑒。

  參考文獻:

  [1]江華生. 唇形油封密封性能及其軸表面織構效應的研究[D]. 杭州:浙江工業(yè)大學,2016.

  [2]胡振軍. 連采設備刮板運輸部減速器輸出端防塵處理[J]. 煤礦機械,2020,41(7):127-128.

  [3]黃震,付衛(wèi)芳. 主減速器輸入端機械密封漏油故障研究[J]. 機械工程師,2019(7):178-180.

  《煤機設備減速器漏油原因分析及改進措施》來源:《煤礦機械》,作者:劉小霞

文章標題:煤機設備減速器漏油原因分析及改進措施

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