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對(duì)維美乙炔裝置E505、E506換熱器水側(cè)有積泥現(xiàn)象的幾點(diǎn)想法

所屬欄目:動(dòng)畫藝術(shù)設(shè)計(jì)論文 發(fā)布日期:2012-08-13 08:46 熱度:

  關(guān)鍵詞:結(jié)垢、積泥、殼程、管程、循環(huán)量、垢樣分析
  1美克化工循環(huán)水系統(tǒng)工藝簡(jiǎn)介
  1.1美克化工循環(huán)水系統(tǒng)主要為甲醇制氫裝置、甲醛裝置、維美乙炔裝置、BDO裝置、THF裝置、空分空壓及冷凍裝置等提供循環(huán)冷卻水。
  1.2工藝技術(shù)路線:采用逆流式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)機(jī)械通風(fēng)組合冷卻塔四槽,系統(tǒng)為敞開式;在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,對(duì)循環(huán)冷水進(jìn)行過濾、防垢、緩蝕、殺菌消毒等處理措施。
  1.3工藝流程:本系統(tǒng)主要為甲醇制氫裝置、甲醛裝置、乙炔裝置、BDO裝置、THF裝置、空分空壓及冷凍裝置提供循環(huán)冷卻水;循環(huán)冷卻水系統(tǒng)主要由冷卻水用水設(shè)備、冷卻塔、集水池、循環(huán)水泵、旁濾設(shè)備、加藥設(shè)備、加氯設(shè)備及相應(yīng)管網(wǎng)組成。系統(tǒng)工藝流程如下
  
  
  2異常情況
  2010年7月1日,接到通知維美乙炔裝置在大檢修過程中,反映E505、E506換熱器有結(jié)垢現(xiàn)象,我們現(xiàn)場(chǎng)查看維美乙炔裝置E505、E506換熱器的具體情況如下:
  2.1E505、E506換熱器基本情況:
  2.1.1維美乙炔裝置E505、E506換熱器殼程為循環(huán)水,管程為物料側(cè)。
  2.1.2E505、E506換熱管外壁積泥較多,且換熱器循環(huán)水進(jìn)口積泥比出口多。換熱器外殼內(nèi)壁光滑無積泥。
  2.1.3積泥較軟,手摳即掉,且積泥下面換熱管外壁有腐蝕現(xiàn)象。
  2.2在現(xiàn)場(chǎng)同維美乙炔裝置工藝操作了解的基本情況:
  2.2.1E505、E506循環(huán)量的控制是靠換熱器的進(jìn)口閥調(diào)整,出口閥全開
  2.2.2E505、E506循環(huán)水進(jìn)口溫度25~26℃,出口溫度為28~29℃.(此控制溫度下出現(xiàn)結(jié)垢的可能性很小)
  2.2.3E505、E506進(jìn)出口均未設(shè)壓力表、流量計(jì),不能判定換熱器循環(huán)水準(zhǔn)確壓力和流量情況。
  3原因分析:
  3.1循環(huán)水補(bǔ)充水水質(zhì)情況見下表
   項(xiàng)目 單位 數(shù)量
  1 色度 度 <5
  2溶解固形物 毫克/升 306 
  3 渾濁度 NTU 0.13
  4 臭和味 無 
  5 二氧化硅 毫克/升 12.26
  6 游離二氧化硅 毫克/升 3.2
  7 鈣離子 毫克/升 28.6
  8 鎂離子 毫克/升 12.7
  9 氯化物 毫克/升 47.5
  10 硫酸鹽 毫克/升 68
  11 氟化物 毫克/升 0.3
  12 碳酸鹽 毫克/升 0
  13 重碳酸鹽 毫克/升 135.9
  14 硝酸鹽 毫克/升 5.99
  15 亞硝酸根 毫克/升 0.12
  16 總堿度 毫克/升 106.4
  17 總硬度 毫克/升 123.2
  暫硬度 毫克/升  
  永久硬度 毫克/升  
  18 鈉離子 毫克/升 53.1
  19 PH 8 
  20 電導(dǎo)率 微歐姆/厘米 
  21 化學(xué)耗氧量 毫克/升 
  25 氨 毫克/升 0.07
  26 鐵 毫克/升 <0.05
  27 銅 毫克/升 <0.00058
  從補(bǔ)充水水質(zhì)情況來看,補(bǔ)充水水質(zhì)情況很好,排除補(bǔ)充水水質(zhì)原因。
  3.2從積泥較軟,手摳即掉的現(xiàn)象來看,E505、E506出現(xiàn)的現(xiàn)象不是鹽垢,而是粘泥沉積,如果是鹽垢,手摳不掉,比較堅(jiān)硬。
  3.3積泥生成的原因初步考慮可能一是新疆庫爾勒屬于多風(fēng)沙氣候,尤其在春季風(fēng)沙天氣較多,外加廠區(qū)植被覆蓋率較低,為系統(tǒng)積沙積泥創(chuàng)造了客觀條件;二是循環(huán)水流速較慢造成粘泥、泥沙沉積。造成流速過低的原因,我們分析一方面原因可能是循環(huán)水走的是殼程,使通流面積突增,流速降低;另一方面可能在循環(huán)量的調(diào)整上,我們認(rèn)為調(diào)整進(jìn)口閥是造成其流速降低和沉積的重要原因,即循環(huán)水進(jìn)入換熱器后壓力突降,也是對(duì)進(jìn)口積泥比出口積泥多的合理解釋。
  3.4另據(jù)了解空壓及冷凍裝置、甲醇制氫裝置、甲醛裝置、BDO裝置、THF裝置所有循環(huán)水走管程換熱器均無此現(xiàn)象,也無結(jié)垢現(xiàn)象,只是填料碎片比較多,且均堵塞在換熱管的下半部,由于空壓及冷凍裝置無循環(huán)水走殼程的換熱器,甲醇制氫裝置、甲醛裝置、BDO裝置、THF裝置循環(huán)水走殼程的換熱器未拆檢所以未能了解具體情況。
  3.5為了獲得科學(xué)依據(jù),我們把垢樣及時(shí)送往化驗(yàn)室及水處理劑廠家進(jìn)行分析,結(jié)果結(jié)論如下:
  
  從垢樣分析結(jié)果來看完全驗(yàn)證了我們的前期判斷
  4總結(jié)及建議
  4.1改變E505、E506循環(huán)量的調(diào)整方式,由調(diào)整入口,改為調(diào)整出口,建議最低循環(huán)量不能小于最小設(shè)計(jì)值,避免流速小于沉積流速。
  4.2大檢修后循環(huán)水進(jìn)行清洗預(yù)膜時(shí)將先進(jìn)行粘泥剝離。
  4.3正常運(yùn)行時(shí)避免或減少物料及風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油的泄漏,切斷粘泥生成的誘因,且一旦有泄漏應(yīng)及時(shí)投加殺菌劑及粘泥剝離劑,將粘泥剝離過濾出系統(tǒng)。
  4.4對(duì)于吸水池連通渠處格柵設(shè)計(jì)缺陷造成循環(huán)水系統(tǒng)中填料碎片較多的問題,雖然循環(huán)水的格柵已經(jīng)經(jīng)過改造,但不能保證完全沒有填料碎片漏入系統(tǒng),另外格柵改造前漏入系統(tǒng)的填料碎片有可能積存在管網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi),隨系統(tǒng)開停車有可能被沖擊起來進(jìn)入換熱器。另據(jù)了解有的換熱器從投產(chǎn)至今在今年大修時(shí)才進(jìn)行第一次拆檢。建議所有循環(huán)水走管程的換熱器,大修時(shí)最好全部拆檢,以便及時(shí)把堵塞的填料碎片清理出換熱器,避免影響換熱器的水力條件,為減少工作量,可只拆換熱器進(jìn)水口的封頭。

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