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淺談項目施工現場的成本控制

所屬欄目:項目管理論文 發布日期:2011-06-16 08:35 熱度:

  摘要:項目施工現場成本控制是指在項目施工過程中,為達到項目的目標,運用必要的技術和管理手段對物化勞動和活勞動消耗進行的計劃、組織、指揮、協調和監督的一個系統工程。施工企業項目成本控制是企業增加利潤、擴大積累的最主要途徑,是工程項目管理的關鍵。
  關鍵詞:項目施工替代方案成本控制管理
  積極進行管理和技術創新,以此依托,不斷優化現場施工組織設計,采用新技術、新工藝、新材料等有效途徑,改善現場管理,促進工作效率,提高工程質量,降低生產成本。這里以筆者幾年前在項目施工中的一個替代方案,達到確保工程質量,降低生產成本,實現項目盈利的目的。
  根據地質資料和施工圖紙的熟悉,及我公司過去的施工經驗,對該工程的樁基提出如下代替方案:
  一、減少夯擴樁打入粘土層⑥3的深度由設計要求>5.5m改為>2.5m。
  根據單樁承載力的為500KN,地質資料提供亞粘土層⑥3極限摩阻力為50Kpa,樁端極限承載力為2200~4000Kpa,現取2200KPa進行計算,安全系數取K=2.0
  樁周面積(400)P=3.1416×0.4×1=1.26m2
  樁端承載面積(700)S=3.1416×(0.7/2)2=0.385m2
  因此500KN=(1.26×50×Li+2200×0.385)/2
  所以Li=(1000-874)/63=2.43m取≥2.5m
  替代理由:
  (1)根據計算夯擴樁打入亞粘土層,⑥3≥2.5m可滿足要求。
  (2)根據JGJ3-91鋼筋砼高層建筑結構設計與施工規程第6.5.8條及6.6.1條要求擴頭底進入粘土層和砂類土:hp≥1.5m的規定,亦符合要求。
  在回填土打入沉管,實際對土壤有擠密作用,同時在灌注樁的抽管過程時采用滿拔密擊,不斷局部復打中進行澆注砼樁身與孔壁土壤完全密實,也起到一定摩阻力作用,有利于樁基的承載力。
  (3)根據我公司過去施工經驗,也施工過類似進入亞粘土深度的沉樁,經承載試驗完全達到要求。
  經濟效果:夯擴樁原設計打入亞粘土層為5.5m,現經計算可改為打入2.5m的深度。每根夯擴樁可減少3m樁身共450根,故可節約夯擴樁樁身砼量為:
  3.1416×(0.2)2×3×450=169.65m3。
  按夯擴樁綜合單價(本投標預算綜合價,包括鋼筋在內)為839.64元/m3可節省直接費169.65×839.64=142445萬元。
  二、樁鋼筋籠縱向配筋的替代
  據了解,車間樁基由風載引起的抗拔力僅對(A)列軸的全部樁基產生作用,其鋼筋籠,必須通長設置,且縱向鋼筋不變外,其余軸線(即:B、C、D、E、列)的樁基只承受軸向壓力,因此提出如下替代方案:
  1、原設計B、C列夯擴樁鋼筋籠為通長設置,可改為鋼筋籠只配置進入持力層1.5m。
  2、B、C、D、E列夯擴樁鋼筋籠不必像A例配置6Ф18只需按構造要求配筋
  理由:
  (1)按設計規定要求,只有承受抗拔要求的樁基才設置通長鋼筋籠,其余軸線樁基都只承受軸向壓力,故縱向鋼筋只需按設計規范規定要求設置持力層下1.5m即可。
  (2)B、C、D、E列樁基受軸向壓力,配筋不需計算,只需按建筑地基基礎設計規范(GB50007_2002)第8.5.2條第6項規定,樁的主筋最小配筋率構造要求不宜小于0.2%~0.65%的規定。
  縱向配筋計算:
  砼截面積為S=πr2=3.1416×(20)2=1256.64cm2
  鋼筋用6Ф12鋼筋截面積F=6×1.131=6.786cm2
  配筋率P=F/S=6.786/1256.64=0.0054=0.54%(滿足0.2%~0.65%的要求)
  因此,B、C、D、E列夯擴樁樁基鋼筋籠縱向配筋設6Ф12滿足要求,即將B、C、D、E列樁基縱向配筋由6Ф18改為6Ф12。
  經濟效果:鋼筋籠長度因替代方案已減少3m長度,經濟效果已考慮砼及鋼筋的綜合價。其鋼筋長度不重復計算經濟效果,因此樁長按14m-3m=11m考慮鋼筋替代方案的節約量。。
  (3)B、C列原設計為通長鋼筋,現改為進入持力層≥1.5m,但第一方案已改為入持力層≥2.5m,因此每樁節約1m鋼筋籠,共162根樁,故節約鋼筋量為
  (6×1.998-6×0.888)×1×162=1079Kg。
  (4)B、C、D、E列共375根樁全部由6Ф18改為6Ф12,箍筋加固筋不變,鋼筋籠扣除第一替代方案減少3m平均樁長為11m。
  (11-2.5)+1.5=10m(鋼筋籠長度)
  節省鋼筋(6×1.998-6×0.888)×10×375=24975Kg
  合計節約鋼筋1079+24975=26054Kg=26.05t
  鋼筋按當時市場價計算可節省26.05×2730=71117元
  三、人工挖孔樁的替代方案:
  將(A)列人工挖孔樁14根樁底可提高座落于⑦2強風化(原設計要求達到中風化巖層上)巖層上,而減少樁身長度,節約樁基混凝土量。
  B、C軸Φ1600人工挖孔樁,建議改為Φ1100。
  理由:
  (1)根據設計圖紙要求人工挖孔樁樁端持力層為⑧2中風化花崗巖,根據地質資料,(A)列人工挖孔樁如要挖至⑧2中風化花崗巖層,必須挖除厚度2.4~7.5m不等的⑦2強風化層,我們認為(A)軸14根人工挖孔樁可座落在⑦2強風化巖上嵌入500mm以上即可,完全可滿足要求。
  最大承載力按(A)列上部最大荷載為4×500Kg=2000KN
  Φ1100mm人工挖孔樁底面積為S=πr2=3.1416×0.552=0.95m2
  安全系數取2,樁端承載力為:
  (0.95×4500)/2=3137KN>2000KN地基滿足承載力的要求。
  (2)B、C列人工挖孔樁,上部荷載最大為5×500KN=2500KN,都座落在⑧2中風化層上,改為Φ1100后,地基承載能力為:(0.95×12000)/2=5700KN>2500KN。
  從上柱構造要求亦能滿足要求(見大樣圖),因此B、C列Φ1600人工挖孔樁可改為Φ1100人工挖孔樁,(D列仍為Φ1600人工挖孔樁)。
  1.jpg
  (3)人工挖孔樁為防止側向位移,除南北軸線有基礎梁JL4拉固外,可在東西向在承臺1500mm高度范圍內的回填土方嚴格要求達到壓實系數λc>0.96,同時在施工地坪混凝土時將承臺連成一體,防止側向位移。
  經濟效果:
  (1)A列Φ1100人工挖孔樁樁端提高到⑦2強風化層上嵌入500mm。
  經查閱地質資料,此⑦2強風化層厚度2.4~7.5m,經逐根樁計算平均可減少5.08m/根(最短樁長仍達7.5m以上)
  因此可節約樁長:14(根)×5.08=71.12m
  節約人工挖孔樁鋼筋混凝土量為:3.1416×(0.55)2×71.12=67.58m3
  按本次投標人工挖孔平均綜合單價為573.33元/m3
  故可節省573.33元/m3×67.58m3=38746元
  (2)B、C列Φ1600人工挖孔樁可改為Φ1100。根據地質資料樁長平均節約6.73m。可節約人工挖孔樁鋼筋混凝土量為:
  [π(0.8)2-π(0.55)2]×6.73×18=128.4m3
  128.4m3×573.33元/m3=73615.5元
  替代方案經濟效果表
  2.jpg
  四:結束語
  在市場經濟條件下,市場競爭的一個主要環節就是價格競爭。加強成本管理,是企業提高經濟效益,增強市場競爭力的重要手段.只有增強企業的市場競爭能力,逐步提高企業的綜合實力,最終才能走上質量效益型企業的發展道路。
  

文章標題:淺談項目施工現場的成本控制

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